Generatoren und nichtlineare Lasten: Wie Oberschwingungsminderung die Überdimensionierungsanforderung beseitigt – Mirus International
| Laden | 200 HP (150 kW), 480 V-Pumpe – 6-Puls-PWM-ASD |
| Lage | Entlegener unbemannter Standort, Mittlerer Westen der USA – Inselgeneratorversorgung |
| Originaler Generator | 176 kW – verursachte Instabilität und ASD-Ausfälle |
| Übergroßer Generator | 500 kW – Probleme reduziert, aber nicht beseitigt |
| Schadensbegrenzung getestet | Kein Filter → 3% AC-Reaktor → Wide Spectrum Harmonic Filter (WSHF) |
| WSHF-Ergebnis (500 kW gen) | THDich 5.7%, THDAM 2.3%, echte Macht 111.5 kW vs. 137.5 kW mit Reaktor |
| Generator in angepasster Größe | 350 kW Erdgas – THDich 5.8%, THDAM 2.5% durch Feldmessung bestätigt |
| Kraftstoffeinsparungen (300 kW vs. 500 kW) | 38.1% Reduzierung – $12,000+ USD/Monat |
| CO₂-Reduktion | 33,120 kg/Monat (entspricht 84 weniger Autos) |
01 Das Problem,,en,Das Dienstprogramm Kunden dient ein 200 Mitarbeiter Produktionsanlage in der Nähe einer kleinen Stadt - ein Hersteller von Schalldämpfer Aufhänger für den heimischen,,en,Außen- und After-Sales-Märkte,,en,Zur Aufrechterhaltung der Produktivität,,en,der Hersteller hinzugefügt großen automatisierten Schweißer,,en,Dies erzeugte eine 12-Zyklus,,en,Spannungsdurchhangs- bei 30-Sekunden-Intervallen, wenn die Anlage in Betrieb war,,en,Das Dienstprogramm hatte Kundenbeschwerden von allen Schaltungen aus der gleichen Unterstation gespeist,,en,Der Hersteller erklärte, dass sie nicht nur eine neue Schweißlinie hinzufügen Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten oder es würde heruntergefahren haben,,en,Das Gebiet ist von einer einzigen Unterstation bedient,,en,und in der Nähe von Zeitbelastung Wachstum nicht rechtfertigten Bau zusätzlicher Stationen,,en,Die radialen Verteilnetz nichts gemacht, andere als eine dedizierte Station sehr teuer,,en: Überdimensionierung ist keine Lösung
Bei Antrieben mit einstellbarer Geschwindigkeit (ASDs), USV-Systeme, Computerausrüstung, und andere leistungselektronische Verbraucher werden an einen Generator angeschlossen, Die herkömmliche Reaktion der Industrie besteht darin, den Generator zu überdimensionieren – typischerweise um 2 zu 2.5 mal Nennkapazität – um die harmonischen Ströme aufzunehmen, die diese nichtlinearen Lasten erzeugen. Diese Faustregel wird weithin befolgt, aber kaum verstanden, und die Folgen sind erheblich.[1]
Die Folgen einer Nichtüberdimensionierung sind real: Brownout-Bedingungen, Überlastung des Generators, Fehlauslösungen, AVR-Fehlbedienung, Generatorausfälle, und Schäden an Lastgeräten durch erhöhte Spannungsverzerrung. Aber auch die Folgen einer Überdimensionierung sind real – und zwar in vielen Anwendungen, Sie sind das größere Problem:
- Höhere Kapitalkosten - A 500 Ein kW-Generator kostet wesentlich mehr als ein 200 kW-Einheit für die gleiche Nutzlast
- Schlechte Betriebseffizienz — Dieselgeneratoren arbeiten am effizientesten bei 75–85 % Last. Ein überdimensionierter Generator, der bei 20–30 % Last läuft, verbraucht proportional mehr Kraftstoff pro gelieferter kWh
- Höhere Emissionen — Mehr verbrannter Kraftstoff bedeutet mehr CO₂, Feinstaub, CO, und Stickoxide. Ein Liter Diesel emittiert etwa 2,4–3,5 kg CO₂
- Höhere Betriebskosten - Kraftstoff, Wartung, Die Miet- und Leasingkosten richten sich nach der Größe des Generators
Das Kernargument dieses Artikels ist einfach: Überdimensionierung ist eine technische Problemumgehung für ein Problem, für das es eine direkte technische Lösung gibt. Wenden Sie eine wirksame Oberschwingungsminderung an – reduzieren Sie die Oberschwingungsströme an der Quelle – und der Generator kann für die tatsächliche Last richtig dimensioniert werden, nicht für eine fiktive 2×-Last, die ungeminderte Harmonische berücksichtigt.[1]
02 Generatortheorie: Warum harmonische Lasten eine Belastung für Generatoren darstellen
2.1 Quellenimpedanz – der grundlegende Parameter
Ein Synchrongenerator sorgt für eine relativ hohe Leistung “schwach” Spannungsquelle im Vergleich zu einem öffentlichen Stromnetz. Seine Quellenimpedanz wird durch die ungesättigte subtransiente Reaktanz X charakterisiert”d – ausgedrückt als Prozentsatz der Basisimpedanz des Generators. Typisches X”d-Werte reichen von 10% zu Ende 20% je nach Hersteller, Kapazität, und Designabsicht.[1]
Je höher das X”d, desto schwächer die Quelle. Ein Versorgungsnetzanschluss mit reichlich Kurzschlusskapazität kann am Serviceeingang eines Industriekunden eine effektive Quellenimpedanz von 1–3 % haben. Ein Dieselgenerator am selben Bus hat eine Quellenimpedanz von 10–20 %. Dieser 5- bis 20-fache Unterschied in der Quellenimpedanz ist die Hauptursache dafür, dass Oberschwingungsprobleme, die bei der Netzversorgung harmlos sind, bei der Generatorversorgung schwerwiegend werden.
2.2 Drei Mechanismen des harmonischen Verlusts in Generatoren
Harmonische Ströme reduzieren die Generatorkapazität durch drei verschiedene Verlustmechanismen, All dies erhöht die Betriebstemperatur und verringert die Fähigkeit des Generators, Nutzstrom zu liefern:[1]
- Stoßdämpfer (Dämpfer) Käfigverluste — Streumagnetfelder von Oberschwingungsströmen im Stator induzieren zirkulierende Ströme im Dämpferkäfig des Rotors. Der Käfigwiderstand wandelt diese zirkulierenden Ströme in Wärme um, Stellt die Leistung dar, die der Generator erzeugen muss, die aber keine nützliche Arbeit leistet.
- Skin-Effekt-I²R-Verluste – bei harmonischen Frequenzen, Der Stromfluss konzentriert sich an der Außenfläche von Leitern (Hauteffekt). Der effektive Widerstand der Statorwicklungen steigt bei harmonischen Frequenzen, Erhöhung der I²R-Verluste über das hinaus, was der Gleichstromwiderstand vorhersagen würde.
- Kernverluste — Der harmonische Fluss im Generatorkern erzeugt zusätzliche Wirbelstrom- und Hystereseverluste, Dadurch wird der Wirkungsgrad weiter verringert und die Betriebstemperatur erhöht.
2.3 AVR-Empfindlichkeit gegenüber Spannungsverzerrungen
Der automatische Spannungsregler (AVR) Steuert die Felderregung des Generators, um eine konstante Ausgangsspannung aufrechtzuerhalten. AVR-Spannungserfassungsschaltungen müssen auf die echte Effektivspannung oder die Grundschwingungskomponente reagieren – dürfen jedoch nicht auf harmonische Verzerrungen reagieren. Wenn die Klemmenspannung durch nichtlineare Lasten stark verzerrt wird, Viele AVR-Designs haben Schwierigkeiten, ein sauberes Grundfrequenzsignal zu extrahieren, was zur Jagd führt, Schwingung, oder Verlust der Spannungsregelung. Zusätzlich anfällig sind Erregersteuerungssysteme, die ihre Stromversorgung über den Generatorausgang beziehen, da eine verzerrte Stromversorgung zu Fehlfunktionen der Erregerelektronik selbst führen kann.[1]
03 Auswirkungen der Quellenimpedanz: Die kontraintuitive Beziehung zwischen THDi und THDv
Einer der wichtigsten und am wenigsten verstandenen Aspekte der Oberschwingungen in vom Generator gespeisten Systemen ist die umgekehrte Beziehung zwischen Stromverzerrung und Spannungsverzerrung bei Änderungen der Quellenimpedanz. Gemessene Daten aus demselben 15 HP, 480 IN, 6-Puls-ASD, der mit zwei unterschiedlichen Versorgungsquellen arbeitet, verdeutlicht dies deutlich.[1]
3.1 Steifes Versorgungsangebot
Abb.. 1. Eingangsstrom von 15 HP, 6-Pulsieren Sie ASD an einer steifen Versorgungsquelle. THDich = 108% – die charakteristische scharfe Doppelimpulswellenform eines ungefilterten 6-Puls-Gleichrichters. Trotz dieser sehr hohen Stromverzerrung, Die niedrige Quellenimpedanz erzeugt eine vernachlässigbare Spannungsverzerrung. Quelle: Mirus International / EGSA Powerline Q3 2019.[1]
Abb.. 2. Eingangsspannung von 15 HP, 6-Pulsieren Sie ASD an einer steifen Versorgungsquelle. THDAM = 2.2% — Die niedrige Quellenimpedanz absorbiert die Oberschwingungsströme ohne nennenswerte Spannungsverzerrung. Der Spannungsverlauf ist im Wesentlichen sinusförmig. Quelle: Mirus International / EGSA Powerline Q3 2019.[1]
3.2 Schwache Generatorversorgung – gleicher Antrieb, gleiche Belastung
Abb.. 3. Eingangsstrom gleich 15 HP ASD, jetzt von einer schwachen Generatorquelle gespeist. THDich = 25.8% – niedriger als bei der steifen Versorgungsquelle, da die hohe Quellenimpedanz die Stromimpulse glättet. Quelle: Mirus International / EGSA Powerline Q3 2019.[1]
Abb.. 4. Eingangsspannung gleich 15 HP ASD an der schwachen Generatorquelle. THDAM = 13.8% — Starke Abflachung sichtbar. Trotz des geringeren THDi, Die Spannungsverzerrung ist katastrophal schlimmer, da die Oberschwingungsströme durch die hohe Impedanz der Generatorquelle fließen. Quelle: Mirus International / EGSA Powerline Q3 2019.[1]
Auf der Generatorversorgung: THDi = 25.8%, THDv = 13.8%.
Die aktuelle Verzerrung ist vorbei 75% – aber die Spannungsverzerrung erhöhte sich um mehr als das Sechsfache. Die hohe Quellenimpedanz des Generators glättet die Stromimpulse (Reduzierung des THDi) während gleichzeitig dieselben harmonischen Ströme in starke Spannungsverzerrungen umgewandelt werden (Erhöhung des THDv). Aus diesem Grund kann der an einer Generatorversorgung gemessene THDi nicht direkt mit THDi-Messungen im Versorgungssystem verglichen werden – die Metrik ändert ihre Bedeutung mit der Quellenimpedanz. Spannungsverzerrungen sind die Konsequenz, die für die Zuverlässigkeit der Geräte von Bedeutung ist, und bei einem Generator kann es katastrophal sein, selbst wenn die Stromverzerrung gering erscheint.
04 Oberwellenfilter mit breitem Spektrum: Design- und Generatorkompatibilität
4.1 Die WSHF-Topologie
Ein harmonischer Filter mit breitem Spektrum (WSHF) ist ein passiver, in Reihe geschalteter Filter, der eine Kombination aus einem Sperrelement und einem abgestimmten Filterelement verwendet. Im Gegensatz zu abgestimmten passiven Filtern, die auf bestimmte harmonische Ordnungen abzielen, Ein WSHF sorgt für eine Oberwellenreduzierung über einen breiten Frequenzbereich und dämpft alle charakteristischen Oberwellen eines 6-Puls-Gleichrichters (5th, 7th, 11th, 13th) gleichzeitig. THDich bei Volllast kann auf bis zu reduziert werden 5% unabhängig davon, ob der Antrieb über eine AC- oder DC-Drossel verfügt.[1]
Abb.. 5. Schematische Darstellung des Wide Spectrum Harmonic Filters. Das Design kombiniert ein Sperrelement (L1, L2 – mehrere Wicklungen auf einem gemeinsamen Kern unter Ausnutzung der gegenseitigen Kopplung) mit einem abgestimmten Filterelement (L3, C). Die von den Eingangsklemmen aus gesehene Resonanzfrequenz liegt nahe der 4. Harmonischen – unterhalb der vorherrschenden Harmonischen von 3-Phasen-Gleichrichtern. Quelle: Mirus International / EGSA Powerline Q3 2019.[1]
4.2 Warum eine niedrige kapazitive Reaktanz für Generatoren entscheidend ist
Das Design der WSHF-Kondensatorbank ist besonders wichtig für generatorgespeiste Anwendungen. Die gegenseitige Kopplung zwischen den mehreren Wicklungen der gemeinsamen Kerndrossel ermöglicht die Verwendung einer deutlich kleineren Kondensatorbank – typischerweise weniger als 15% Blindleistung als Prozentsatz der Volllastnennleistung. Dies ist ein entscheidender Unterschied zu konkurrierenden passiven Filterdesigns.[1]
Viele Breitspektrumfilter weisen Kapazitätswerte von auf 30% oder größer im Verhältnis zu ihrer kW-Nennleistung. Bei leichter Belastung, wenn der Bedarf an harmonischer Filterung gering ist, aber die kapazitive Blindleistung immer noch vorhanden ist, Diese großen Kondensatorbänke können zu Leistungsfaktorbedingungen und Spannungsanstiegen führen, die die AVR-Regelung des Generators beeinträchtigen. Einige Anbieter lösen dieses Problem, indem sie die Kondensatoren bei geringer Last ausschalten – wodurch gleichzeitig die Fähigkeit des Filters zur Oberschwingungsdämpfung bei den Lastniveaus, bei denen die Generatorstabilität am kritischsten ist, eliminiert wird. Die inhärent niedrige kapazitive Reaktanz des WSHF vermeidet dieses Problem, ohne dass ein Schaltschütz erforderlich ist.
4.3 Vorgeschalteter Oberschwingungs-Importschutz
In Installationen, in denen mehrere nichtlineare Lasten einen gemeinsamen Generatorbus nutzen, Ein Oberschwingungsfilter an einem Antrieb darf nicht durch Oberschwingungsströme überlastet werden, die von anderen Antrieben am selben Bus einfließen. Das WSHF-Design behebt dieses Problem durch die Platzierung der Resonanzfrequenz (von den Eingangsklemmen aus gesehen) nahe der 4. Harmonischen – unterhalb der 5. Harmonischen, die das dominierende Merkmal von 3-Phasen-Gleichrichtern ist. Dies bedeutet, dass Oberschwingungsströme von anderen Lasten auf dem Bus an den Eingangsklemmen des Filters eine hohe Impedanz erfahren und daran gehindert werden, in den Filter zu fließen. Der Filter schützt sich vor dem Netzwerk.
05 Case Study: 200 HP Remote Pump – Von 500 kW zu 350 kW-Generator
Die Fallstudie ist a 200 HP (150 kW), 480 V-Pumpe an einem unbemannten, abgelegenen Standort im Mittleren Westen der USA, versorgt durch einen Insel-Dieselgenerator. Hierbei handelt es sich um dieselbe Anwendung, die in der Fallstudie „Plains All-American Pipeline“ weiter oben in dieser IPQDF-Reihe dokumentiert wurde – der EGSA Powerline-Artikel enthält die vollständige technische Analyse, die in der kommerziellen Fallstudie zusammengefasst wurde.[1]
5.1 Die Fehlersequenz
Das Original 176 Der kW-Generator verursachte Generatorinstabilität und wiederholte ASD-Ausfälle. Befolgen Sie die Empfehlungen des Generatorherstellers, ein 500 Ein kW-Generator wurde installiert. Dies reduzierte die ASD-Betriebsprobleme, beseitigte sie jedoch nicht – die Oberschwingungsströme waren immer noch vorhanden, verursacht immer noch Verluste, verzerrt immer noch die Spannung. Der überdimensionierte Generator war einfach groß genug, um die Folgen aufzufangen, ohne dass es zu einem katastrophalen Ausfall kam.
5.2 Drei-Wege-Simulation: kein Filter, AC-Reaktor, WSHF
Für die wurde eine Computersimulation durchgeführt 500 kW-Generator, der die versorgt 200 HP ASD bei 90% Belastung unter drei Bedingungen. Die subtransiente Reaktanz des Generators X”d = 11.8%, Leistungsfaktor = 0.8.[1]
| Parameter | Keine Milderung | 3% AC-Reaktor | WSHF |
|---|---|---|---|
| THDAM | 7.6% | 5.4% | 1.7% |
| THDich | 44.7% | 32.0% | 6.6% |
| Aktuell (Ein) | 198.8 | 191.5 | 180.3 |
| Echte Macht (kW) | 147.2 | 146.9 | 148.3 |
5.3 Feldmessungen – Wechselstromreaktor vs. WSHF auf der 500 kW-Generator
Feldmessungen wurden bei einer Pumpendurchflussrate von durchgeführt 240 BPH, über einen separaten Regelkreis gesteuert. Der Vergleich zwischen den 3% AC-Reaktor (vorhanden) und die WSHF (als Ersatz eingebaut) bestätigte die Simulationsergebnisse – und offenbarte einen unerwarteten Zusatznutzen:[1]
| Parameter | 3% AC-Reaktor | WSHF | Verbesserung |
|---|---|---|---|
| THDAM | 6.0% | 2.3% | 62% Reduktion |
| THDich | 23.7% | 5.7% | 76% Reduktion |
| Aktuell (Ein) | 181 | 137 | 24% Reduktion |
| Echte Macht (kW) | 137.5 | 111.5 | 19% Reduktion bei gleicher Durchflussmenge |
5.4 Größenanpassung an die 350 kW-Generator – Simulation und Feldmessung
Mit THDich unten 10%, Der Derating-Faktor des Generators sank von 2–2,5× auf 1,4×. Die Pumpe wird jetzt nur noch benötigt 111.5 kW Wirkleistung – was einen Generator von so kleiner Größe rechtfertigt 200 kW nach den Berechnungen. Der Betreiber, verständlicherweise vorsichtig angesichts der Vergangenheit von Fehlschlägen, wählte a 350 stattdessen einen kW-Erdgasgenerator, Umstellung von Diesel auf verfügbares Fackelgas.[1]
| Parameter | Computersimulation (350 kW gen) | Feldmessungen (350 kW gen) |
|---|---|---|
| THDAM | 2.3% | 2.5% |
| THDich | 6.2% | 5.8% |
| Aktuell (Ein) | 180.6 | 144 |
| Echte Macht (kW) | 148.5 | 117.6 |
| Echter PF | 0.99 | 0.99 |
Simulation und Feldmessungen stimmten hinsichtlich des THD weitgehend übereinAM und THDich. Beide Werte entsprachen IEEE 519 Anforderungen bequem auf den kleineren Generator zu übertragen.[2] Der True Power Factor liegt nahezu bei eins (0.99) spiegelt die WSHF-Kondensatoren wider, die die induktive Blindleistung des Motors kompensieren – wodurch die Generatorbelastung reduziert und die Systemeffizienz verbessert wird.
06 Kraftstoffverbrauch und Emissionen: Quantifizierung des Business Case
Bei der Kraftstoff- und Emissionsanalyse wurden drei Betriebsszenarien gleichzeitig verglichen 240 BPH-Durchsatz: 500 kW-Generator mit Wechselstromreaktor (Grundlinie), 500 kW-Generator mit WSHF, und 300 kW-Generator mit WSHF. Dieselkosten: $3.80 USD/Gallone. CO₂-Emissionsfaktor: 10.2 kg/Gallone. Betrieb: 24 Std./Tag, 7 Tage/Woche.[1]
| Parameter | 500 kW + AC-Reaktor | 500 kW + WSHF | 300 kW + WSHF |
|---|---|---|---|
| Laden (kW) | 137.5 | 111.5 | 117.2 |
| Laden % | 27.4% | 22.2% | 39.2% |
| Kraftstoffrate (Gallone/Std) | 11.8 | 10.1 | 7.3 |
| Monatlicher Kraftstoff (gal/mo) | 8,496 | 7,272 | 5,256 |
| Monatliche Kraftstoffkosten (USD) | $32,285 | $27,634 | $19,973 |
| Monatliche Kraftstoffeinsparungen | - | $4,651 (14.4%) | $12,312 (38.1%) |
| Monatliches CO₂ (kg) | 86,400 | 74,160 | 53,280 |
| Monatliche CO₂-Reduktion (kg) | - | 12,240 | 33,120 |
Ebene 2 – Größe ändern auf 300 kW-Generator + WSHF: $12,312/Kraftstoffeinsparungen pro Monat, 33,120 kg CO₂/Monat Reduzierung (gleichbedeutend mit dem Entfernen 84 Autos aus dem Dienst). Durch die Anpassung des Generators werden die Kraftstoffeinsparungen weit über das hinausgehen, was der Filter allein erreicht.
Die 500 Der kW-Generator, der bei 22–27 % Last läuft, arbeitet in seinem am wenigsten effizienten Bereich. Ein richtig dimensionierter Generator bei 39% Der Dieselmotor verbraucht nicht nur in absoluten Zahlen weniger Kraftstoff, sondern auch weniger Kraftstoff pro gelieferter kWh, da er mit einem höheren Lastanteil betrieben wird, bei dem der Wirkungsgrad des Dieselmotors besser ist. Die beiden Effekte verstärken sich: kleinerer Motor, bessere Effizienz pro Produktionseinheit.
07 PQ-Perspektive: Das komplette technische Argument
7.1 Warum dieser Artikel in eine PQ-Reihe gehört
Dieser EGSA Powerline-Artikel von Hoevenaars und McGraw ist die technisch umfassendste Behandlung der Beziehung zwischen Generator, Harmonischen und Rightsizing in dieser IPQDF-Reihe. Es liefert, was die kommerziellen Fallstudien nicht taten: die zugrunde liegende Generatorphysik (X”d, AVR-Empfindlichkeit, Hauteffekt), die Quellenimpedanztheorie zur Erklärung der THDi/THDv-Beziehung, die Simulationsmethodik, die Datentabellen, und die Emissionsquantifizierung – alles in einem einzigen Dokument, das sich an die Zielgruppe der Generatorenindustrie richtet.
Mit Erfahrung in der Qualität von Versorgungsnetzen, Die Argumente hier sind bekannt, aber die Formulierung ist anders. Der Energieversorger betrachtet Oberschwingungen als ein Problem der Netzverschmutzung – die eingespeisten Oberschwingungen eines Kunden wirken sich auf benachbarte Kunden aus. Der Generatoringenieur betrachtet Oberschwingungen als Kapazitäts- und Effizienzproblem – der Generator kann seine Nennleistung nicht liefern, weil Oberschwingungen Kapazität verbrauchen und die Verluste erhöhen. Beide Framings sind korrekt. Die Lösung – Oberschwingungsstrom an der Quelle reduzieren – ist in beiden Fällen dieselbe.
7.2 Der Derating-Faktor-Übergang bei 10% THDich
Der von Generatorherstellern genannte spezifische Schwellenwert besteht darin, den THD zu reduzierenich unten 10% und der Derating-Faktor sinkt von 2–2,5× auf 1,4× – ist der technische Dreh- und Angelpunkt, um den sich das gesamte Rightsizing-Argument dreht. Der Lineator AUHF und Lineator WSHF erreichen zuverlässig 5–8 % THDich bei Volllast, deutlich unter dieser Schwelle. Ein 3% Ein Wechselstromreaktor erreicht typischerweise einen THD von 20–30 %ich – über dem Schwellenwert, Daher gilt weiterhin die 2-fache Leistungsreduzierung. Dieser einzige Leistungsunterschied macht einen Breitspektrum-Passivfilter zur Basistechnologie für die Generatoranpassung.
7.3 Simulation + Feldmessung – die richtige Methodik
Die Analyse in diesem Artikel folgt der gleichen Methodik, die in der Fallstudienreihe von Mirus gezeigt wurde: Führen Sie vor der Installation eine harmonische Simulation durch, um die Lösung zu bestätigen, Feldmessung nach der Installation zur Überprüfung der Leistung. Die enge Übereinstimmung zwischen Simulation und Feldmessung zum THDAM und THDich (innerhalb von 0,2–0,4 Prozentpunkten) validiert das Simulationsmodell und den Ansatz. Die unerwartete Diskrepanz bei der tatsächlichen Leistung – Feldmessungen zeigen durchweg einen geringeren Stromverbrauch als die Simulation – wird ehrlich anerkannt und auf physikalische Effekte zurückgeführt (geringere Einfügungsdämpfung, verbesserte ASD-Effizienz) dass die Simulationssoftware nicht modelliert hat. Diese Art von Transparenz über Simulationsbeschränkungen ist genau das, was eine glaubwürdige technische Analyse enthalten sollte.
Referenzen
- [1] T. Hoevenaars, P.Eng. und M. McGraw, “Generatoren und nichtlineare Lasten – Oberschwingungsminderung macht Überdimensionierung überflüssig,” EGSA-Powerline, Q3 2019, pp. 17–23. Verband der elektrischen Stromerzeugungssysteme, Boca Raton, FL. Mirus International Inc., Brampton, Ontario, Kanada.
- [2] IEEE Std 519-2022, “IEEE-Standard für harmonische Kontrolle in elektrischen Energiesystemen,” IEEE, New York, NY, 2022.
